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铜川煤机公司自制加工工装,破译降本增效“密码”

作者:文宝红 白育波 时间:2023-03-17 浏览次数:663

近日,为了解决推移千斤油缸缸底、伸缩千斤油缸缸底、拉后溜千斤耳轴等零部件半封闭直角沟槽问题,铜川煤机公司劳模创新工作室成员王红来发挥奇思妙想,自制研制出异形件直角沟槽专用加工工装,完美破译“降本增效密码”。

在现有加工技术中,通常直角沟槽的加工工艺为预钻工艺孔,采用锯床沿工艺孔切线锯开,然后在铣床上采用棒铣刀将直角沟槽加工至图纸尺寸的方法来加工,由于传统棒铣刀外径较小,主切削刃较长,刚度强度低,当切削量较大时,加工效率低,且铣刀容易折断,在铣削过程中每件工件都需要单独找正、单独对刀,加工效率低,造成生产成本浪费,不利于企业资源的有效利用。

为了解决这一难题,王红来设计出了一种异形件直角沟槽专用加工工装,该工装包括有铣刀盘,刀盘盘心处设有刀柄安装孔,铣刀盘正反两面分别设有若干个用于安装刀片的刀片槽,根据工件直角沟槽宽度确定铣刀盘上刀片槽的位置数量及槽深,刀片槽在铣刀盘上错开排列,增加铣削面积。

经实际操作验证,该工装减少了工件运转工序时间一半以上,提高了加工精度,工作效率提高了50%以上,节约了铣刀片的消耗,为公司节约大量生产和时间成本。

匠心筑梦,坚韧做基,凭耐心勤浇筑,用专注以致恒。近年来,王红来凭着多年从事车床加工工作的经验,又有钳、焊、钻等多个工种的基础,以花小钱办大事的方式,累计研发出工装、胎具30余套,制作80多件,其中多项获得国家专利,提高车间工作效率20%以上,每年降低机械和刀具损耗1/3,使员工劳动强度大幅度下降,他为公司“降本增效”做出积极贡献。(文宝红 白育波)